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主滚筒加工工艺分析

2023-01-21 来源:东饰资讯网
它山之石 枇 棼 经验/授巧 主滚筒加工工艺分新 文海鹏 (荆州市第四石油机械厂材料研究所,湖北荆州434024 摘要:主滚筒是绞车上的一个部件,它是钻井或修井提升作业中的一个重要部件,它的加工质量的高低,决定着产品 的使用性能,文中通过加工工序的划分和分析,采用合理的加工工序和加工方法,使产品达到各项技术要求,满足了生 产需要。 关键词:主滚筒;图样和技术条件分析;工序划分;加工难点 中图分类号.TH162 文献标识码:A 文章编号:1002—2333(2008)10 ̄0154"02 我厂生产各种型号的钻机和修井机,其中有许多种 型号的绞车,主滚筒是绞车上的一个部件,常用于钻井或 同轴度要求是0.03ram。其肩面的垂直度要求为0.1mm: 还有二[ 序比较多,焊接和机加J-交义进行,中间还有热处 修井提升作业中,它的加工质量决定产品的使用性能,因 理]_序。如果不采用合理的工序步骤和加工方法,很难达 此合理的划分加TT序和制定合理的加T方法,是产品 到其形位公差要求。 质量达到技术要求的关键。 1零件图样和技术条件分析 2加工顺序和工序的安排 工序路线为:焊接(部件)一部件机加T(车)一整体 主滚筒结构简阿如图】所示。滚筒体由连 接板、加强板、侧板、挡板和槽体焊接而成,图 中尺寸精度并不高,最高精度为IT7级,一般 机床加llr就可以达到其尺寸的精度要求。但有 处的形位公差较高,加]-不易保证:一个是 蛹端06l5 、J1内止口,也是两个基准:A摹准 和 基准,尺寸精度为IT7级公差,但其同轴 度要求很高,为0,03ram。巾于6615尺寸内止 口是与联接盘外止口配合,联接盘通过键与主 滚筒轴联接,来传递动力,如果同轴度能达不 到要求,丰滚筒轴就装不上去。所以其同轴度 求较高,这是加 f 的一个难点;另一个难 点为足两端连接板的外止口,它与刹车盘相连 接.其同轴度要求也高,对A基准和B基准的 F 、y、Z方向 表3抗振性切削测试数据 叨深/ram l2 l3 l5 功率/kW 24 l4 25 振 外 动 围 情 况 切 端 不 面 振 切 表2静刚度测试加力点位移 /ram Y/mm 2;/mitt 上力口力点相对 【』J削参数 n=40r/min 】 什捌 4 .及规格 H_rl50 刀具材料 及参数 Bk8 =ON 2l200N 0N 2l200N ON 212OON l 0 0.090 0 0 350 0 0.15O j-作台的变形, 测试数据见表 2。 方向的变 次数 ' 0 0.- 095 3 O 0,097 O 0.380 O O J40 O 0.380 O O.】2O 不 振 振 S=0.26lnndr 切削长度 f=50ram =45。 l0。 HBl45 形值为0.09ram/ 21200N,符合静 D=800ram a=6。 H=400 ̄nil| r=O.8『11『I1 嘶 r 40x40mnl! 、F均值 0 0.094 0 0 370 0 0 135 刚度标准允差值的要求(标准允差值为0.63mnd21200N)。 (3)抗振性切削将刀台装在c5l16A型专车 .分别 进 横向、纵向负荷切削,切削功率达到主电动机额定功率 ( 机床为22kW)。用洲振仪进行测振。测试结果见表3。 3结语 度高、可靠性高,适用于各类机床。日前已侄CK51 l 2( CK5116G型数控立车卜得到应用,具有广泛使用价值。 (编辑立 明 实践讧F明,本文所述非抬刀式电动转位刀台结构紧 凑、合理、刚度高、抗颠覆力矩大、i齿盘精定位,定位精 作者简介:张成效(1967~),男,工程师,主要从事机床设计与研究_Y-作 收稿日期:2008—08—05 1 54 机械工程师2008年第10期 它山之石 经验,技巧 焊接一热处理(去应力退火)一机加工(镗)一机加工(车) 响。为了降低对孔的影响,镗孔分为粗镗和精镗,具体情 一钳一钻孔一入库。具体按下列步骤进行: 况分析如下: (1)加工槽体上绳槽及其它尺寸到成品尺寸,连接板 (1)在粗镗的过程中切削 和侧板只加工内孔,连接板端面留加工余量,其它尺寸焊 力P大于重力p,镗杆所受重 后加工.力Ⅱ工套到成品尺寸,其中内孔前端留15mm不加 力p方向不变,而切削力方向 工,端面留加工余量,待整体焊完后再加工;将连接板,加 却随刀具旋转位置不同而不 强板和侧板和套焊接为一体; 断变化。由于镗杆与导向套存 (2)将上述组件与挡板,槽体焊为一体; 在间隙,刀具在任何位置切 (3)去应力退火,以消除焊接后产生的残余应力,去 削,切削力都可以推动镗杆紧 应力退火过程中焊接件并无组织变化,残余应力主要是 靠切削位置相反的导向套内 通过焊接件在500。C一650。C保温后的缓冷过程中消除。 表面,被加工孑L的不圆度主要 (4)镗两端4,6t5内止15,长为15ram,保证同轴度 取决于导向套内孔的不圆度(见图3)。 0.03ram; (2)在精镗时,P<p,切削力不能将镗杆抬起,镗杆只 (5)车两端连接板4,940外止15及肩面,保证同轴度 能沿导向套内圆下方摆动(见图4)。镗杆轴颈表面以不 0.03ram和肩面与基准的垂直度0.1ram 同的部位与导向套内圆下方接触,其镗杆和导向套下方 (6)钳工去毛刺与划线; 的不圆度都对加工孔的圆度造成不利影响;当镗杆在导 (7)钻各孔,入成库。 向套的下方摆动时,刀尖运动轨迹为一个圆心低于导向 3 Jjn-r中难点 套中心的非正圆,使加工孔产生不圆度误差;导向套和刀 镗两端4,615内止口是加工中的一个难点,也是一个 杆的配合间隙和切削力越大,其不圆度误差也越大。所以 关键工序,有下述两种方案可供选择。 要确定合理的配合间隙,在精加工时,可适当降低切削用 3. 采用调头镗法镗削 量,增加走刀次数,以减小切削力,从而减少镗杆在导向 工件采用v型块支撑,以槽体外圆定位,校正工件端 套下方的摆动,降低其不圆度对加工孔的影响。 面与主轴垂直,然后用压板压紧;调头镗是在工件一次安 装下,先镗出一端4,615mm内止15,然后将镗床工作台回 转180。,再镗另一端的4,615ram内止口。为了保证孔的 同轴度,需注意以下两点:首先应确保镗床工作台精确回 转180。,否则两端所镗孔出现交叉;其次调头后应保证镗 杆轴线与已加工孔轴线位置重合。镗两端内止口用的是 镗床卧式镗床,型号为TPX6113,由于工作台回转精度达 (3)通过以上分析,刀杆与导向套配合采用H/h,这里 不到其精度要求,为了提高其回转精度,如果工件上具有 采用H6/h6的配合,使配合最大间隙在0.05mm以内;配 与所镗孔轴线平行而又较长的的加工平面时,镗孔前先 合长度为刀杆直径的1.5~2倍,由于内止口长度较短,采 把百分表装在镗杆上,对此平面进行校正,使镗杆轴线与 用主轴进给比较合适。 此平面平行,调整主轴位置,对一端孔进行加工,然后工 注意在加工一端4,615mm内止口后,在槽体内孔15 作台回转180。,对以上平面重新校正,校正后,调整主轴 处镗6x60。锥孔,镗另一端4,615mm内止口时,也在槽体 位置,对另一端孔进行加工,这样保证了180o回转精度, 内孔口处镗6x60。锥孔,这两个锥孔作为下一步工序车削 保证了同轴度要求。由于该设备工作台回转精度不够,且 的基准,车削时,顶两锥孔,车削一端4,940m.・外止口及 工件上又没有此校正用平面,所以此方法无法采用。 肩面,然后调头,顶两锥孔,车削另一端4,940外止口及肩 3.2利用镗床后立柱上的导向套支撑镗杆镗削。 面。这样由于内锥孔与A和B基准是一刀镗下来,车时 由于L>(5—6)d 用内锥孔为基准,就保证4,940mm外止口与基准同轴度 时,采用立柱上的导 要求及肩面的垂直度要求,达到了图中的技术要求。 向套支撑镗杆镗削比 我厂主滚筒每年产量为200件左右,按此工序和加 较合适(见图2),通 工方法加工主滚筒,完全达到所要求的尺寸和形位公差 过调整尾座支撑套与 的要求,满足了生产需求,是一种比较好的加工方法,值 主轴的同轴度,通过 得同类厂家借鉴。 尾座微调机构调整y 【参考文献] 向与主轴的同轴度≤ [1]陈家芳.实用金属切削DaT手册[M].上海:上海科学技术出版 社,2000. (编辑明涛) 0.01trim,X向的同轴 度则有工作台的运动精度来保证。采用此方法镗孔,应注 作者简介:文海鹏(1971一),男,工程师,主要从事钻修产品工艺设计工作。 意刀杆与尾座导向套的配合间隙及自身的几何精度的影 收稿日期:2008—08—12 机械工程师2008年第10期《1 55 

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